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簡(jiǎn)介: 合金鋁管-熱浸鍍合金鋁管換熱器腐蝕分析 成形性能比高速拉深時(shí)的成形性能好;當(dāng)變形溫度低于523K時(shí),5754鋁管的極限拉深比隨溫度的升高而增大,在523K時(shí)達(dá)到最大極限,拉深比為2.30,之后隨著溫度的繼續(xù)升高,5754鋁管拉深比反而降低;從斷口形貌上看,隨著溫度的升高,當(dāng)間隙從0變化到0.2mm時(shí),由于間隙較小而有毛細(xì)現(xiàn)象的發(fā)生,搭接間隙氣孔的逃逸通道被液態(tài)焊縫金屬的凝固過(guò)程封閉,氣孔減小并不明顯;當(dāng)間隙從0.30mm變化到0.75mm時(shí),由于間隙增大,間隙部位的 | |
合金鋁管-熱浸鍍合金鋁管換熱器腐蝕分析 成形性能比高速拉深時(shí)的成形性能好;當(dāng)變形溫度低于523K時(shí),5754鋁管的極限拉深比隨溫度的升高而增大,在523K時(shí)達(dá)到最大極限,拉深比為2.30,之后隨著溫度的繼續(xù)升高,5754鋁管拉深比反而降低;從斷口形貌上看,隨著溫度的升高,當(dāng)間隙從0變化到0.2mm時(shí),由于間隙較小而有毛細(xì)現(xiàn)象的發(fā)生,搭接間隙氣孔的逃逸通道被液態(tài)焊縫金屬的凝固過(guò)程封閉,氣孔減小并不明顯;當(dāng)間隙從0.30mm變化到0.75mm時(shí),由于間隙增大,間隙部位的焊縫液態(tài)金屬發(fā)生的毛細(xì)現(xiàn)象減弱甚至消失,導(dǎo)致這部分金屬距離熔合線很近,表面保持液態(tài),氣孔逃逸的通道被打開(kāi),氣孔有明顯減小的變化。 實(shí)驗(yàn)還發(fā)現(xiàn),隨著間隙的增大,搭接焊縫的剪切強(qiáng)度有了很大的提高。 因此汽提裝置腐蝕破壞比較嚴(yán)重,熱浸鍍合金鋁管換熱器在酸性水中的腐蝕分析某石化公司煉油廠由于水中含有大量腐蝕介質(zhì).尤其是環(huán)境惡劣時(shí),個(gè)別碳鋼換熱器管束使用不到6個(gè)月就出現(xiàn)破裂問(wèn)題,有的管束在不到一個(gè)大修周期里就被沖刷穿孔,有的管束在較短時(shí)間里被結(jié)晶沉積物堵塞,這不僅增加了維修費(fèi)用,而且嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn).2007年,該煉油廠大修后,決定在該系統(tǒng)內(nèi)汽提裝置中更換一臺(tái)普通碳鋼換熱器,同時(shí)試用一臺(tái)整體熱浸鍍鋁管束換熱器,這兩臺(tái)換熱器經(jīng)過(guò)12個(gè)月的工況運(yùn)行后,2008年7月進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)腐蝕情況檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果表明,整體熱浸鍍鋁管束換熱器比普通碳鋼管束換熱器的防腐性能有顯著提高.汽提裝置中腐蝕介質(zhì)成分和特征11腐蝕介質(zhì)該煉油廠各工藝裝置排出的酸性水都需經(jīng)過(guò)汽提裝置排除水流中的污染物質(zhì).進(jìn)入酸性汽提裝置的酸性水,一般含有NH3CO2酸類(lèi)、氰化物、有機(jī)物、硫化物,游離和溶解的油類(lèi)等物質(zhì).其中,腐蝕介質(zhì)主要是H2SCO2NH3和CN-等,以及它之間發(fā)生反應(yīng)生成的產(chǎn)物,如NH4HS和NH4HCO3等.該煉油廠某時(shí)段污水成分 ,溶液的pH值在52~56之間。
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